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2025 12/26 10:18:03
来源:新华网

方大特钢:多维发力构建绿色能源体系 能源革新驱动低碳转型

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  近日,方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目传来捷报,首套65兆瓦超高温亚临界发电机组顺利调试并网。“这套机组的投运,让我们的富余煤气利用率再上一个台阶,仅这一套机组就可以每年减排二氧化碳超过18.65万吨。”方大特钢生产指挥中心能源管理部王金生表示。

  方大特钢近年来锚定国家“双碳”目标,采取能源系统升级、设备节能技改、全员创新赋能等举措,已构建起全流程、多维度的能源管理体系。

  余能梯级回收 筑牢自主能源供给根基

  钢铁生产各工序产生的余气、余热、余压,是方大特钢能源自给的重要资源。

  为提升余气回收利用率,方大特钢在已装备35兆瓦高温超高压煤气发电机组的基础上,又投资建设两套65兆瓦超高温亚临界发电机组,可高效消纳高炉煤气等富余气源。

  “机组发电效率较传统中温中压机组提升显著,投运后能和现有余热、余压机组形成协同,进一步完善企业能源循环利用体系。”项目技术负责人介绍,两套机组年新增发电量约6.8亿千瓦时,一年可减排二氧化碳36.49万吨。

  余热回收利用方面,方大特钢动力厂2025年对烧结余热发电机组实施技术改造,通过优化控制系统组态程序、解决发电机组相关部件卡滞问题,每月新增发电量42.4万千瓦时,月度创效约24.3万元。2022年4月,轧钢厂建成低压蒸汽螺杆膨胀发电机组,回收富余低压蒸汽用于发电,年可新增发电量390余万千瓦时。此外,炼铁厂通过《除尘点改造及操作流程优化提升烧结环冷机余热回收量》小改小革项目,实现烧结环冷机余热的高效回收,实现环保效益与经济效益的双赢。

  多维度的余能回收成效显著,今年前三季度公司自发电量同比增长9.34%,自发电率同比提高8.70%,两项指标均创历史最好水平。

  能源系统升级 强化输送与调度安全效能

  针对企业工序多、用电负荷大的特点,方大特钢从供电网络和能源调度两方面入手,夯实能源输送与调配的安全防线。

  2025年11月,方大特钢第二变电站正式投入运行。“这座智能化变电站采用了‘数字孪生’技术,可实现设备全生命周期管理,其独特的‘双环网’接线方式,可使供电可靠性能达到99.99%,完全能满足企业扩能后的用电需求。”动力厂设备保障部部长林志勇介绍,该站通过物联网技术,可实现设备状态“秒级”监测。后续公司还将依托该站管控平台,优化电力调度算法,进一步提升能源利用效率。

  作为65兆瓦超高温亚临界发电机组的关键配套工程,高炉鼓风机节能升级改造项目于2025年9月完成AV63鼓风机主机安装。“项目从5月开工就严控施工质量,还专门派人前往主机厂协调催交设备,为后续调试顺利推进筑牢基础。”该公司动力厂综合部负责人表示,该鼓风机投用后将进一步提升高炉能源利用效率,助力整体能源系统协同运行。

  技改创新双驱 深挖节能降耗内生潜力

  方大特钢以设备节能技改夯实降耗基础,不断推进技术升级与精细化管理,以全员创新赋能拓宽节能路径,形成“硬件升级+微创新”的节能降碳合力,实现降本与增效的双赢。

  “我们2022年便启动液压系统伺服节能电机改造,到2024年3月已完成66台改造,主要工序液压站电机综合电耗直接下降41%,效果超出预期。”公司生产指挥中心设备部主任工程师付维新介绍,其中轧钢厂棒材液压站7台电机改造后,每日可减少耗电量2095.2千瓦时,节电率高达59.35%。2021年至2022年,公司完成41台水泵改造,每日减少耗电量19780.73千瓦时,节电率达23.86%,年创效约200万元。2024年,动力厂开展的“小改小革”项目,通过更换离心式空压机组,一年可节约电费约140万元。

  此外,轧钢厂在2021年至2025年陆续对各轧线加热炉实施节能改造,采用“节能型全纤维模块化预制炉顶”“脉冲燃烧及智能燃烧”等多项先进技术,大幅降低煤气消耗,各加热炉吨材煤气节约率均超过13%,年创效合计约1850万元。“设备节能技改不是一次性工作,而是要持续找短板、补漏洞。”轧钢厂生产部部长邬斌说。

  在筑牢节能根基的同时,方大特钢还将实施焦化智能配煤技术研究与应用项目,从源头推动能源结构升级。该项目融合数学算法、人工智能和大数据分析技术构建智能配煤系统,既破解了传统配煤的质量与成本痛点,又实现煤炭资源合理利用,减少优质炼焦煤的过度消耗。

  从余能回收的“度电必争”到设备技改的“精打细算”,方大特钢正以全流程能源革新稳步迈向低碳转型目标。随着2026年第二套65兆瓦超高温亚临界发电机组并网及更多节能技改、燃料优化项目落地,企业将持续完善能源管理体系,为实现“双碳”目标注入更强动能。(徐加平)

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